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高爐半凈煤氣調(diào)壓閥組

  • 發(fā)布日期:2015/4/7      瀏覽次數(shù):1200
  • 提 供 商: 上海申弘閥門有限公司 資料大?。?/td>
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                                    高爐半凈煤氣調(diào)壓閥組

                                上海申弘閥門有限公司

    摘要:主要針對煉鐵高爐半凈煤氣調(diào)壓閥組易受介質(zhì)沖刷損壞的問題進(jìn)行研究,摒棄傳統(tǒng)思路,從氣流入手,通過改變氣體流態(tài),減弱氣流對閥門的沖刷,從而達(dá)到提高此類閥門使用壽命的目的。上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥,蒸汽減壓閥,先導(dǎo)式減壓閥,空氣減壓閥,氮?dú)鉁p壓閥,水用減壓閥,自力式減壓閥,比例減壓閥)、安全閥、保溫閥、低溫閥、球閥、截止閥閘閥、止回閥、蝶閥、過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、疏水閥、管夾閥、排污閥、排氣閥、排泥閥、氣動閥門、電動閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。


      【關(guān)鍵詞】半凈煤氣  導(dǎo)流柱  改變流態(tài)


      一、前言


      在鋼鐵冶煉的過程中,煉鐵高爐內(nèi)會產(chǎn)生大量的高爐煤氣,這些高爐煤氣一部分經(jīng)過多重凈化后成為凈煤氣又重新輸送到高爐系統(tǒng)中再次利用或儲存起來,也有一部分未經(jīng)過*凈化的半凈煤氣直接通入到放散塔中燃燒釋放。為保證高爐正常生產(chǎn),煉鐵高爐內(nèi)的壓力要保持穩(wěn)定,一般在0.25MPa左右,但在煤氣輸送的尾端,壓力僅為0.02MPa左右,因此在煤氣輸送的過程中,不管是凈煤氣還是半凈煤氣,都需要進(jìn)行減壓處理。調(diào)壓閥組就是設(shè)置在煤氣管道上的調(diào)節(jié)煤氣壓力的閥門,煤氣經(jīng)過調(diào)壓閥組之后,高壓的煤氣變?yōu)榈蛪旱拿簹饨?jīng)煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)被輸送到各處。調(diào)壓閥組作為調(diào)節(jié)煤氣壓力的設(shè)備,既保證了高爐內(nèi)壓力的穩(wěn)定,又為高爐煤氣的輸送提供了基礎(chǔ)。因此,調(diào)壓閥組也是控制高爐爐內(nèi)壓力、保證高爐運(yùn)行穩(wěn)定的關(guān)鍵設(shè)備。


      由于半凈煤氣中含有大量灰塵,氣流在經(jīng)過半凈煤氣調(diào)壓閥組減壓時,混有灰塵的高速氣流會對半凈煤氣調(diào)壓閥組造成強(qiáng)烈的沖刷。由于這種強(qiáng)烈的沖刷,導(dǎo)致半凈煤氣調(diào)壓閥組的使用壽命都比較短,國內(nèi)產(chǎn)品一般只有三個月左右,國外產(chǎn)品一般在十二個月左右。半凈煤氣調(diào)壓閥組的頻繁損壞嚴(yán)重制約了煉鐵高爐的生產(chǎn)效率,各閥門制造廠商也都在努力提高半凈煤氣調(diào)壓閥組的使用壽命,但效果都不明顯。秦冶重工有限公司在吸收借鑒國內(nèi)外相關(guān)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,針對實際工況中半凈煤氣調(diào)壓閥組的損壞情況,改變傳統(tǒng)思想,從氣流入手,通過在調(diào)節(jié)蝶閥前面設(shè)置導(dǎo)流柱,改變氣流流態(tài),實現(xiàn)分級減壓,緩解氣流對調(diào)壓閥組的沖刷與磨損,從而提高半凈煤氣調(diào)壓閥組的使用壽命。



      二、半凈煤氣調(diào)壓閥組介紹


      半凈煤氣調(diào)壓閥組主要由調(diào)節(jié)蝶閥、前后封頭、接管、波紋補(bǔ)償器和驅(qū)動裝置等部件組成,如圖1所示。每臺調(diào)壓閥組一般根據(jù)介質(zhì)流量大小配置四個不同口徑的調(diào)節(jié)蝶閥,每個調(diào)節(jié)蝶閥均配套獨(dú)立的驅(qū)動裝置。因此可以單獨(dú)調(diào)節(jié)通過每個調(diào)節(jié)蝶閥的流量,從而實現(xiàn)對整個管路上煤氣流量的粗調(diào)和精調(diào)。經(jīng)過調(diào)壓閥組調(diào)壓后,煤氣的壓力由0.25MPa左右減小到0.02MPa左右,低速氣流變?yōu)楦咚贇饬?,同時消耗掉大部分能量。


    調(diào)壓閥組結(jié)構(gòu)
      圖1 調(diào)壓閥組結(jié)構(gòu)

      1.前封頭 2.接管 3.驅(qū)動裝置 4.后封頭 5.調(diào)節(jié)蝶閥 6.波紋補(bǔ)償器


      對于半凈煤氣調(diào)壓閥組,其煤氣含塵量一般在10-20g/Nm3,高速的含塵煤氣會對閥門造成強(qiáng)烈的沖刷而導(dǎo)致閥門損壞,如圖2、圖3所示。為避免含塵煤氣對閥門的沖刷損壞,目前,各閥門制造廠家的做法就是在閥門內(nèi)筒壁噴涂耐磨材料來提高閥門的抗沖刷能力。由于噴涂材料和噴涂工藝的限制,通過這種做法來延長閥門使用壽命的效果并不明顯,閥門的使用壽命沒有得到大幅度提高。


    現(xiàn)場閥門及管道損壞圖
      圖2 現(xiàn)場閥門及管道損壞圖


    閥門內(nèi)部損壞圖

          圖3 閥門內(nèi)部損壞圖


      三、新型半凈煤氣調(diào)壓閥組的研制


      通過分析可以看出,半凈煤氣調(diào)壓閥組的損壞主要是閥門在小角度開啟調(diào)節(jié)煤氣壓力時造成的,高壓的氣流在經(jīng)過閥門時,介質(zhì)的流速增加,含有灰塵的氣流對閥門造成強(qiáng)烈的沖刷導(dǎo)致閥門損壞。目前通用的噴涂做法只適用于含塵量較低的凈煤氣調(diào)壓閥組,半凈煤氣調(diào)壓閥組的損壞主要是由于介質(zhì)內(nèi)含有較多灰塵造成的。因此,要想較好的延長閥門的使用壽命,必須改變傳統(tǒng)的思維方式。我公司對半凈煤氣調(diào)壓閥組的改進(jìn)主要從改變氣體流態(tài)和引入耐磨襯套兩個方面入手。


      在改變氣體流態(tài)方面,秦冶重工有限公司主要是通過在閥門前面的接管內(nèi)設(shè)置導(dǎo)流柱。氣流在經(jīng)過導(dǎo)流柱后,流態(tài)發(fā)生改變,消耗了部分能量,流速降低,使其對閥門的沖刷能力減弱,如圖4所示。為保證導(dǎo)流柱不影響閥門的介質(zhì)過流量,導(dǎo)流柱占用的體積要不大于調(diào)節(jié)閥門閥板所占用的體積。為了有效改變介質(zhì)氣流的流態(tài),導(dǎo)流柱的形狀要根據(jù)接管的大小和流體的壓力、流速等設(shè)計有效的導(dǎo)流柱形狀。當(dāng)氣流進(jìn)入調(diào)壓閥組后,首先要經(jīng)過導(dǎo)流柱,導(dǎo)流柱能有效地降低氣流流速并改變氣流的流態(tài),很好的避免了氣流對閥門的直接沖刷,且實現(xiàn)了對介質(zhì)的分級減壓,有利于延長閥門的使用壽命。


    閥門導(dǎo)流柱示意圖
      圖4 閥門導(dǎo)流柱示意圖


      導(dǎo)流柱的截面形狀和安裝位置是導(dǎo)流柱設(shè)計的主要參數(shù),不同形狀的導(dǎo)流柱對氣流流態(tài)的影響不同,不同的位置決定氣流經(jīng)過導(dǎo)流柱后是否能夠很好的抵消。我公司主要通過三維軟件模擬分析的方法確定導(dǎo)流柱的形狀及安裝位置,通過對閥門施加等同于工況條件的氣流,綜合分析氣流對管壁和閥門的沖刷力后確定導(dǎo)流柱參數(shù),如圖5所示。


    導(dǎo)流柱對氣流影響模擬圖
      圖5 導(dǎo)流柱對氣流影響模擬圖


      除了安裝導(dǎo)流柱來減弱含塵介質(zhì)對閥門的沖刷外,對于半凈煤氣調(diào)壓閥組,我公司還在調(diào)壓閥組的接管及調(diào)節(jié)蝶閥內(nèi)壁鑲嵌耐磨襯套。耐磨襯套是將耐磨合金分層堆焊在3-5mm厚的鋼板上,形成耐磨板,然后再根據(jù)需要卷制成不同的襯套鑲嵌在接管及調(diào)節(jié)蝶閥內(nèi),從而提高半凈煤氣調(diào)壓閥組抗沖刷的能力。


      通過三維模擬及用戶現(xiàn)場使用,增加導(dǎo)流柱和耐磨襯套的半凈煤氣調(diào)壓閥組使用壽命較改進(jìn)前的結(jié)構(gòu)得到了很大的提高,均可以達(dá)到一年半以上,較國外的同類產(chǎn)品性能也有了很大的提高。


      四、結(jié)語


      導(dǎo)流柱的引入打破了傳統(tǒng)的思維方式,變適應(yīng)氣流為改變氣流,所起到的效果也非常明顯,很好的解決了冶金行業(yè)存在的半凈煤氣調(diào)壓閥組使用壽命短的瓶頸問題。新型半凈煤氣調(diào)壓閥組的研制,可有效降低煉鐵高爐的休風(fēng)率,提高了高爐的生產(chǎn)效率。新技術(shù)的應(yīng)用使此類閥門的品質(zhì)有了很大的提高,打破了此類閥門主要依靠進(jìn)口的壁壘,為國內(nèi)各大鋼鐵企業(yè)的技術(shù)發(fā)展提供了借鑒,本文相關(guān)的論文有:中國閥門產(chǎn)值遞增

     
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